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廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:上海市
更新時間:2024-11-23
產(chǎn)品簡介:
品牌 | Siemens/西門子 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
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加工定制 | 是 |
西門子系統(tǒng)802D開機后進(jìn)不去操作系統(tǒng)
,應(yīng)定期為機床通電,使機床空運行一段時間。這樣不但有利于后備電池使用壽命的延長和及時發(fā)現(xiàn)后備電池是否失效,更重要的是對機床數(shù)控系統(tǒng)、機械系統(tǒng)等整個系統(tǒng)使用壽命的延長有很大益處。
(2)參數(shù)存儲器故障或元器件老化。參數(shù)存儲器故障或電氣元件老化都將使參數(shù)發(fā)生變化或?qū)е聟?shù)不可用,遇到此類故障,一般需要換存儲器板或損壞的電氣元件,然后將備份好的參數(shù)重新傳回到數(shù)控系統(tǒng)中。定期檢查數(shù)控系統(tǒng)的元件是否老化也是十分必要的。
(3)受到外部干擾,造成參數(shù)丟失或發(fā)生混亂。對此類原因,在數(shù)控機床安置時一定要考慮周圍的環(huán)境,如CNC系統(tǒng)周圍的溫度、濕度,電器控制柜中應(yīng)裝有空調(diào)或風(fēng)扇,空氣過濾器應(yīng)保持良好狀況,系統(tǒng)周圍應(yīng)、避免振動源和高頻放電設(shè)備及其他干擾源等。數(shù)控機床所采用的電纜線一定要做好屏蔽,動力線與信號線分離,信號線采用絞合線,以減少和防止磁場耦合和電場耦合的干擾。
(4)操作者誤操作。由于操作者不熟悉機床及操作系統(tǒng),在操作過程中,人為造成系統(tǒng)參數(shù)的改動或者丟失,使機床不能正常工作。
四、防范數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)丟失的建議
(1)為802D數(shù)控系統(tǒng)硬件系統(tǒng)提供恒溫、整潔的工作環(huán)境,減少溫差,粉塵污染等對系統(tǒng)的影響,延長硬件的使用壽命。
(2)為802D數(shù)控系統(tǒng)提供穩(wěn)定、可靠、干凈的外部電源,必要時可以加裝可靠的穩(wěn)壓器,機床接地裝置必須牢固,接地電阻最好<1Ω。
(3)為了防止系統(tǒng)存儲數(shù)據(jù)的電容失電,當(dāng)數(shù)控機床長期閑置不用,必須指專人定期對機床上電,每周至少保證一到兩次,每次上電時間>4h為宜。
(4)為減少操作者誤操作,應(yīng)對操作者加強上崗前業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及經(jīng)常性的操作規(guī)程培訓(xùn),制定可行的操作章程并嚴(yán)格執(zhí)行。
(5)在數(shù)控機床安裝調(diào)試完畢或進(jìn)行重大調(diào)整后,應(yīng)進(jìn)行正確、完整、有效的參數(shù)備份,有條件的可以利用計算機作相應(yīng)存檔。
五、結(jié)論
根據(jù)802D數(shù)控維修過程中的實踐經(jīng)驗,分析了802D數(shù)控機床中常見參數(shù)丟失的原因和恢復(fù)方法,但具體到某個機床的某個故障時,還是要根據(jù)具體情況,舉一反三,靈活掌握運用。工作中要多學(xué)習(xí)、多思考、多積累,才能將數(shù)控機床維修工作做好。另外,在進(jìn)行廠房設(shè)計和機床安裝工作時,要考慮為數(shù)控機床創(chuàng)造良好的運行環(huán)境,從而降低機床使用過程中的故障率,發(fā)揮數(shù)控機床的優(yōu)勢。
西門子系統(tǒng)802D開機后進(jìn)不去操作系統(tǒng)
西門子數(shù)控系統(tǒng)在自動運行的過程中,報跟蹤誤差過大引起的急停故障
這一類故障現(xiàn)象是屬于運動狀態(tài)問題,實際上是進(jìn)給伺服系統(tǒng)位置環(huán)在運動中出現(xiàn)了問題。位置偏差過大是根據(jù)位置環(huán)中的位置偏差計數(shù)器輸出的,既由來自光電脈沖編碼器反饋的反應(yīng)工作臺實際運行距離的脈沖與來自數(shù)控系統(tǒng)所發(fā)的脈沖個數(shù)進(jìn)行比較得出。這個偏差值的大小反映出數(shù)控系統(tǒng)要求某個軸運動的距離與軸實際移動的距離之間的差值,為使位置偏差不超出機床各軸要求的形狀為職公差,所以數(shù)控系統(tǒng)對這個偏差值的大小進(jìn)行了設(shè)置規(guī)定,這個參數(shù)值的大小是可以更改的,如果參數(shù)丟失或者設(shè)置的數(shù)值過小,往往造成數(shù)控系統(tǒng)跟蹤誤差過大。其常見原因有如下幾點:
1)負(fù)載過大,如負(fù)載過大,或者夾具夾偏造成的摩擦力或阻力過大,從而造成加在伺服電動機的扭矩過大,使電動機造成了丟步形成了跟蹤誤差過大。
2)編碼器的反饋出現(xiàn)問題,如:編碼器的電纜是否出現(xiàn)了松動,或者用示波器檢查編碼其所反饋回來的脈沖是否正常。
3)伺服驅(qū)動器報警或損壞。
4)進(jìn)給伺服驅(qū)動系統(tǒng)強電電壓不穩(wěn)或者是電源缺相引起。
西門子數(shù)控系統(tǒng)報警引起的急停
西門子系統(tǒng)如果報警或者出現(xiàn)故障,PLC檢測到后可以使整個系統(tǒng)處在急停狀態(tài),直到將伺服部分的故障排除,系統(tǒng)才可以復(fù)位,如果是因為伺服驅(qū)動器報警而出現(xiàn)的急停,有些系統(tǒng)可以通過急停對整個系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)位,包括伺服驅(qū)動器,可以消除一般的報警。
主軸單元報警引起的急停
主軸單元如果報警或者出現(xiàn)故障,PLC檢測到后可以使整個系統(tǒng)處在急停狀態(tài),直到將主軸部分的故障排除,系統(tǒng)才可以復(fù)位,如果是因為主軸驅(qū)動器報警而出現(xiàn)的急停,有些系統(tǒng)可以通過急停對整個系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)位,包括伺服驅(qū)動器,可以消除一般的報警。